挑戰(zhàn): 頻繁更換濾芯, 影響生產(chǎn)效率
澳大利亞一家全球知名的潤滑油供應(yīng)商在其油品混合工廠中遇到過濾系統(tǒng)效率低下的問題。
由于濾芯容易堵塞,工廠不得不頻繁更換濾芯,導(dǎo)致生產(chǎn)中斷、高昂的人工成本和大量停機(jī)時(shí)間。
尤其是在裝載散裝油罐車時(shí),現(xiàn)有的外殼式過濾系統(tǒng)因容污能力不足,限制了流速,并增加了額外的罐車滯留費(fèi)用。
更換濾芯會影響工廠衛(wèi)生,整個過程通常需要兩個小時(shí),包括系統(tǒng)關(guān)閉、排放和處理40升廢棄產(chǎn)品、移除蓋板、更換濾芯、重新組裝外殼、重啟系統(tǒng)并最終檢查是否有泄漏。
每當(dāng)油罐車因裝載延誤而產(chǎn)生滯留費(fèi)用時(shí),都成為企業(yè)的額外負(fù)擔(dān)。
(唐納森解決方案過濾流程示意圖)
方案: 采用唐納森高效過濾系統(tǒng)
為了解決這一難題,供應(yīng)商決定測試唐納森提供的等效濾芯。
盡管這些濾芯的微米等級較大,但它們卻能顯著提升潤滑油的清潔度,達(dá)到比原有系統(tǒng)更高的ISO 4406標(biāo)準(zhǔn)。
同時(shí),唐納森推薦了一系列優(yōu)化方案,包括使用散裝潤滑油旋裝式過濾器、濾頭和歧管產(chǎn)品,以減少更換濾芯的頻率,提高過濾效率,并減少油品浪費(fèi)。
結(jié)果: 降低成本, 提高效率, 減少浪費(fèi)
優(yōu)化后的過濾系統(tǒng)帶來了顯著的改善:濾芯更換時(shí)間從數(shù)小時(shí)縮短至幾分鐘,廢油量從40升減少到2升。
此外,唐納森的DBB系列旋裝式過濾器提升了下游油品的清潔度,降低了因污染警報(bào)導(dǎo)致的生產(chǎn)線停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。
進(jìn)一步升級后,該供應(yīng)商將高容量散裝出油生產(chǎn)線改為使用DFF1012歧管(包含12個過濾器),有效降低潤滑油流經(jīng)濾材的表面流速,延長濾芯壽命。
最終,濾芯更換頻率從“每裝載一到兩次罐車更換一次”優(yōu)化為“三個月更換一次”大幅減少人工成本,提高運(yùn)營效率,并顯著降低廢油產(chǎn)生,帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
與唐納森的合作不僅幫助該供應(yīng)商優(yōu)化了過濾流程,還建立了長期的信任關(guān)系。
唐納森不僅是高品質(zhì)過濾產(chǎn)品的供應(yīng)商,更是致力于為客戶提供量身定制解決方案的可靠合作伙伴,助力客戶實(shí)現(xiàn)長期成功。
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